1990年,西安H型钢23岁的杨胜从昆明工学院铸造专业毕业后,分配到冷钢工作。杨胜就自学了《钢铁冶金》《炼钢》等书籍,从深层次上掌握转炉造渣工艺、炼钢基本反应、温度控制等冶炼基本原理。起早贪黑、不耻下问、到工地上去发现问题、到工地上去寻找解决问题的答案的务实作风,让杨胜很快就掌握了炼钢生产的工艺流程,获得了丰富的生产工作经验,成为独当一面的技术骨干。2003年11月,已经成为炼钢生产行家里手的杨胜,被公司提拨为炼钢厂主管生产工艺的副厂长,2008年10月,被公司任命为炼钢厂厂长。
为管好人,达到提高质量、防止转炉喷溅、降低生产成本的目的。他撰写了《以科学发展观,打造企业执行力文化》的论文,提出了“执行不找任何借口,视服从为美德,纪律是敬业的基础”的理念,并制定了具有显著特色的执行力考核制度,将执行的力度跟经济考核挂钩。2008年以来,转炉喷溅次数逐渐减少,今年已基本消除;钢合格率年年攀升,至今年已达到99.98%,这在同行业中都是少见的。
杨胜带领技术人员到工地上寻找新的降成本思路,论证新的降成本技术、降成本方法,发挥员工集体的智慧解决生产中的难题。2008年以来,他带领员工共完成技改、工艺创新项目110余个,其中,《中间包使用寿命攻关》使中间包使用寿命最长的达22小时,每座转炉炉龄都在30000炉以上,溅渣护炉技术迈入国内同类型转炉先进行列,吨钢铁水消耗最好的月份只有0.948吨。2012年,他自行摸索出了“保碳保锰”的转炉冶炼新工艺。这项根据不同的钢种,合理保留铁水中本来存在的碳和锰的工艺,增加了钢水的收得率,减少了合金加入量,每炼一炉钢,能减少100公斤的合金消耗。就此一项,每年能降低成本1000多万元。2013年,杨胜在保碳保锰的基础上又提出了保铬,少渣操作法等新工艺,积极组织员工开展负能炼钢,对标挖潜,进一步降低炼钢综合能耗。2014年3月,吨钢钢铁料与石灰石消耗均创历史最好成绩,分别为1066.8公斤、37.81公斤,达到同行业先进水平,吨钢降低成本达20多元。负能炼钢也取得了吨钢负4公斤标煤的成绩,达到同行业较好水平。2015年一季度,炼钢厂的综合费用降至了398元,比去年同期减少了10元,节约成本500余万元,实现炼钢效益的最大化。
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